2006年5月,原油電脫鹽污水旋流脫油措施正式投用。該系統總體設計為三級分離操作,電脫鹽含油污水進人一級旋流器,一級底流口出來的凈化污水再進人二級旋流器,進行旋流分離,二級底流口出來的凈化污水直接排人含油污水井;一、二級旋流器溢流污油并聯進人污油緩沖罐(一、二兩級旋流器可串聯可并聯),污油緩沖罐內的污油含有較多的水,故溢流污油經過泵提壓后,進人=級旋流器進行濃縮脫水,油相進人污油罐v16回煉,污水返回一級旋流器人口,循環脫油。
2006年裝置大檢修,2號電脫鹽罐進行交直流電脫鹽改造時進料分布管設計不合理,致使2號電脫鹽罐內原油乳化比較嚴重,界位稍高送電就不正常,界位稍低,電脫鹽污水油濃度就嚴重超標,如果直接排人下水井,對污水處理場沖擊較大,所以為了確保2號電脫鹽罐送電正常和外排污水合格,將2號電脫鹽罐的切水全部改進旋流器。具體聯系污水寶或參見http://www.bnynw.com更多相關技術文檔。
旋流器具有較好的除油效果,且性能穩定,在人口污水油濃度低于3000mL時,排出水的油濃度基本上能夠降低到巧0mg/L以下,滿足煉油裝置外排污水排放指標。在電脫鹽操作不正常、電脫鹽切水油濃度嚴重超標(>100傭mL)時,經過旋流器后,可以回收絕大部分的污油,顯著減少了對污水處理場的沖擊。
旋流分離技術用于電脫鹽污水處理,不影響電脫鹽裝置的安全生產,且旋流器體積小,操作、維護簡單。
在使用過程中發現,兩個或兩個以上電脫鹽罐的切水同時進旋流器時,由于電脫鹽罐之間存在壓力差等原因,對旋流器的分離效果有一定的影響,建議三個電脫鹽罐污水先進一個中間罐,然后再分別進旋流器,這樣脫油效果將更好。
電脫鹽污水中的油都是表面活性極強的乳化液,而旋流器是物理的、機械式的脫油,所以必須保證旋流器的人口污水油濃度在設計范圍內,才能確保旋流分離器的效果。


