A—O+BAF工藝:A-O+BAF工藝結合了曝氣生物濾池與A-O工藝,因此該工藝除具備曝氣生物濾池的優勢外,還能夠達到很好的脫氮效果,使出水的COD和氨氮同時達標。俞彬等采用A-O+BAF工藝處理包頭某煤化工項目的生產廢水,在進水COD和NHa-N質量濃度分別為800mg/L~1800mg/L和150mg/L一250mg/L時,對COD和NH3-N的去除率分別在92%和95%以上。來肖‘衢1采用A2/O+BAF工藝處理焦化廢水,結果表明,處理后的水質達到國家一級排放標準,對COD、氨氮、酚的去除率均達到了95%以上,使焦化生產用水得到循環利用,實現零排放。
該工藝系統運行穩定,耐沖擊負荷能力強,處理成本低,為煤化工廢水零排放提供了解決思路。
UASB+A,02工藝:UASB+A/Oz工藝可以控制厭氧產甲烷和缺氧反硝化分別在UASB和A池內完成,以最大程度發揮各種微生物的代謝功能,去除廢水中的有機物和氨氮。潘碌亭等啪]研究了組合工藝UASB+A/02處理內電解預處理后的焦化廢水中污染物轉化降解特性。結果表明:最佳工況條件下,當進水COD和酚質量濃度分別為2500mg/L和320mg/L時,最終出水COD低于150mg/L,酚質量濃度小于0.1mg/L。GC—MS分析表明:內電解預處理可降解雜環化合物、降低廢水的毒性,有利于后續生化處理;UASB能有效地將焦化廢水中的多支鏈酚類轉化為結構相對簡單的酚類,對喹啉類化合物有較高的去除率;經過缺氧和接觸氧化處理后,出水有機物種類大量減少。具體聯系污水寶或參見http://www.bnynw.com更多相關技術文檔。
UASB+ABFB工藝:吳翠榮對煤氣化廢水深度處理技術的研究中,生物處理部分采用二級內循環UASB+ABFB工藝。該工藝的內循環UASB部分是在普通UASB反應器基礎上,增加一套內循環系統,其對進水水溫、pH、難降解有機物和COD的適應能力更佳。ABFB反應器中,均勻分布兩個垂直折流板,廢水在反應器內,沿導流板作上下折流流動。整個反應器相當于3個完全混合的反應器串聯在一起,采用立方體聚乙烯多孔填料為生物載體,反應器底部鼓風曝氣提供載體流化動力和反應耗氧。研究表明,預處理后的煤氣化廢水進入完成馴化的二級內循環UASB反應器中,進水COD為3650mg/L時,出水COD可降低至550mg/L,COD去除率穩定在85%左右。UASB反應器中厭氧顆粒污泥的產甲烷活性(以CH。計)為4.887g/(g·d)。將UASB出水與生活污水按照體積比5:I混合后,泵入ABFB反應器,經處理后,煤氣化廢水中的氨氮達到了《污水綜合排放標準》的一級排放標準,但殘余的COD不能進一步降低,需要進行深度處理。


