生物柴油的研發和使用在我國仍處于起步階段,對生物柴油廢水的處理研究報道尚少。黃琳琳等采用隔油-氣浮-UASB-SBR-MBR組合工藝處理生物柴油廢水,最終出水滿足GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市雜用水水質》的排放標準,水處理運行成本為2.81元/m3。付新喜等對制生物柴油廢水進行了吸附處理,當進水平均質量濃度為2 706.9 mg/L時,4級串聯系統可使廢水達到排放要求。
本工作采用UASB-SBR-絮凝工藝處理地溝油制生物柴油的廢水,研究了厭氧-好氧生化工藝對該廢水的處理能力,以期為實際工程設計及運行提供參考。
1 實驗部分
1.1 廢水水質
廢水取自江蘇某生物質能有限公司廢水隔油池,COD為22 000 mg/L,TP為68 mg/L,ρ(NH3-N)為 45 mg/L,pH為4~5。
1.2 實驗裝置及實驗方法
UASB內徑95 mm,高750 mm,內置三相分離器,總有效容積約3 L,采用水浴恒溫加熱,溫度控制在(35±2)℃。UASB接種污泥為厭氧顆粒污泥,取自蘇州某酒精廠污水處理站內循環反應器,密度約1.14 g/L,粒徑約為1 mm,接種污泥量為45kg/m3,VSS/SS為0.7,接種污泥體積約為UASB容積的1/3。UASB實驗裝置示意見圖1。

SBR內徑12 cm、高40 cm、有效容積約3 L。接種污泥為蘇州吳中區某污水處理廠好氧污泥,接種后SBR的MLSS達4 000 mg/L。SBR實驗裝置示意見圖2。

廢水用計量泵從UASB底部泵入,經三相分離后由UASB頂部流出,反應產生的氣體經洗氣瓶,通過濕式氣體流量計計量。通過提高進水與回流水的比例來逐步提高UASB的進水COD,同時向UASB進水中加入一定量的氯化銨作為營養物質,并適當補充UASB內的鐵、鈷、鎳等微量元素。測定UASB出水COD、揮發性脂肪酸(VFA)濃度和碳酸氫鹽堿度。
將UASB出水定量泵入SBR,采用PLC自動控制系統控制SBR的運行周期:進水30 min,曝氣270min,沉淀30 min,排水15 min,靜置15 min,共6 h。每天進水4次,每次進水量0.75 L,反應溫度(25±1)℃,廢水pH為7~8,曝氣時DO為2~3 mg/L。在此運行條件下,每天測定SBR出水的COD。
1.3 分析方法
采用重鉻酸鉀法測定COD;采用精密試紙測定pH;采用分光光度法測定ρ(NH3-N)和TP;采用聯合滴定法測定VFA濃度和碳酸氫鹽堿度;采用重量法測定SS 和VSS 。
2 結果與討論
2.1 UASB的運行情況
2.1.1 UASB的啟動
接種污泥后,UASB需要在較低負荷條件下進行啟動。為使UASB中微生物活性快速恢復,先采用COD為1 500 mg/L的啤酒廢水培養污泥,每天進水量為3 L,運行7 d后開始處理生物柴油廢水。啟動初期采用自來水稀釋原水,啟動階段為20 d,進水COD由530 mg/L逐步提升至2 500 mg/L,容積負荷由0.53 kg/(m3·d)增加至2.50 kg/(m3·d)。用碳酸氫鈉調節進水pH為7~8,按COD∶ρ(N)∶ρ(P)=(200~350)∶5∶1向廢水中加入氯化銨。UASB啟動階段的進出水COD及COD去除率見圖3。

由圖3可見:UASB啟動10 d時,COD去除率升至80%以上;UASB啟動16 d后,COD去除率穩定在90%以上,出水VFA濃度穩定在2~3 mmol/L。
COD去除率的逐步上升表明微生物在馴化后能較好地適應該廢水。
2.1.2 UASB的負荷提升
通過提高進水COD來提升UASB負荷。保持UASB每天的進水量為3 L,逐步增加進水中原水的比例,每當UASB的COD去除率穩定2~3 d后繼續提升容積負荷。UASB負荷提升階段的進出水COD和COD去除率見圖4。由圖4可見,當進水COD從2 500 mg/L提升至15 000 mg/L時,UASB容積負荷從2.5 kg/(m3·d)提升至15.0 kg/(m3·d),COD去除率穩定在80%以上,此時UASB的VFA濃度為6.5 mmol/L,UASB產氣豐富,說明COD的降解產物主要以甲烷為主,VFA有一定積累,推測為長鏈脂肪酸水解時,丙酸、丁酸等不易甲烷化的揮發性脂肪酸的積累,系統已有一定的酸化跡象。當進水COD提升至16 000 mg/L時,容積負荷達到16.0kg/(m3·d),UASB出水中攜帶了大量解體厭氧污泥,出水中VFA濃度升高至9.4 mmol/L,UASB內的pH平衡被打破。可見,UASB處理該廢水的最佳容積負荷為15.0 kg/(m3·d)。

2.1.3 UASB的穩定運行
UASB穩定運行階段的容積負荷和COD去除率見圖5。UASB進入穩定運行階段后,停止向UASB進原水3 d,并補加部分顆粒污泥。從運行86d開始,向UASB內進水,先維持容積負荷在10.0 kg/(m3·d)左右,并逐步提升至15.0 kg/(m3·d),采用厭氧出水稀釋原水,此時進水COD控制在15 000mg/L左右,水力停留時間12 h,COD去除率均在87%左右,出水COD在2 500 mg/L以下。UASB穩定運行階段的VFA濃度和碳酸氫鹽堿度見圖6。由圖6可見,出水VFA濃度穩定在4~6 mmol/L,出水碳酸氫鹽堿度呈逐漸上升趨勢,并最終穩定在37 mmol/L,VFA濃度與碳酸氫鹽堿度的比值小于0.20,表明UASB處于穩定運行狀態。此時UASB的平均產氣量為16.8 L/d,每去除1 kg COD能產生約430 L沼氣。

2.2 SBR的運行情況
穩定運行的UASB出水中COD為1 900~2 200mg/L,ρ(NH3-N)為30~35 mg/L,TP為45~50 mg/L,尚不能滿足CJ343-2010《污水排入城市下水道水質標準》A級的要求,需要進行后續的好氧工藝處理。將UASB出水泵入SBR,逐步提高進水中廢水的比例,提高進水COD, SBR的進出水COD和COD去除率見圖7。由圖7可見, SBR進水COD從234 mg/L提升至1 528 mg/L,容積負荷最終為1.5 kg/(m3·d),污泥負荷約為0.5 kg/(kg·d),并穩定運行,COD去除率在83%以上,出水COD在200 mg/L左右,ρ(NH3-N)穩定在5 mg/L以下,TP約為25 mg/L。

2.3 絮凝處理效果
采用絮凝法除磷。向SBR出水中加入質量分數為5%的聚合氯化鋁,加入量為5 mL/L,處理后廢水TP穩定在4~6 mg/L。至此,廢水的COD、ρ(NH3-N)和TP均達到了CJ343-2010《污水排入城市下水道水質標準》A級要求。具體參見http://www.bnynw.com更多相關技術文檔。
3 結論
a)采用UASB-SBR-絮凝工藝處理地溝油制生物柴油廢水。UASB穩定運行階段進水COD控制在15 000 mg/L左右,水力停留時間12 h,COD去除率約為87%,出水COD在2 500 mg/L以下,出水VFA濃度為4~6 mmol/L。UASB處理該廢水的最佳容積負荷為15.0 kg/(m3·d),VFA濃度與碳酸氫鹽堿度的比值小于0.20,表明UASB處于穩定運行狀態。
b)采用SBR處理UASB出水,SBR進水COD從234 mg/L提升至1 528 mg/L,容積負荷最終為1.5kg/(m3·d),污泥負荷約為0.5 kg/(kg·d),COD去除率在83%以上,出水COD在200 mg/L左右,ρ(NH3-N)穩定在5 mg/L以下, TP約為25 mg/L。
c)向SBR出水中加入質量分數為5%的聚合氯化鋁進行化學除磷,加入量為5 mL/L,處理后廢水TP為4~6 mg/L。廢水的COD、ρ(NH3-N)和TP均達到了CJ343-2010《污水排入城市下水道水質標準》A級要求。


